安慶石化:新區(qū)首套煉油裝置一次開車成功
來源:電力資訊 日期:2016-09-12
9月9日9時(shí)9分,安慶石化煉油二部汽油吸附脫硫裝置反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)油,19時(shí),產(chǎn)出國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油,成為煉油新區(qū)第一套一次、安全、環(huán)保開車成功的煉油裝置。
作為煉油新區(qū)停工最晚、開工最早的煉油裝置,汽油吸附脫硫全體員工承擔(dān)著較煉油二部其他裝置更大的壓力。停工期間,面對(duì)系統(tǒng)氫氣不足、轉(zhuǎn)劑時(shí)突發(fā)再生滑閥處塊料堵塞而無法退劑等困難,他們創(chuàng)造性地開展工作,不但節(jié)省了近一半的轉(zhuǎn)劑時(shí)間,也避免了因無法轉(zhuǎn)劑而直排導(dǎo)致的約400萬元的重大經(jīng)濟(jì)損失,使裝置能夠于7月20日順利交出檢修,成為煉油二部首套交出檢修的裝置。
大修改造期間,除了71個(gè)檢修項(xiàng)目外,該裝置還承擔(dān)了擴(kuò)能改造的重任。他們不懼高溫酷暑,以我為主,嚴(yán)守安全底線,緊盯項(xiàng)目節(jié)點(diǎn),看緊檢修質(zhì)量,主動(dòng)出擊,在最短的時(shí)間內(nèi)完成了第一、第二批檢修任務(wù),成為煉油二部第一個(gè)完成第一、第二批檢修任務(wù)的裝置。并積極配合工程部和施工單位24小時(shí)連續(xù)作業(yè),完成了加熱爐48根3米長(zhǎng)的爐管、新增60米高的落地鋼煙囪、反再框架改造等施工。
進(jìn)入檢修改造末期,承擔(dān)著全廠國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油生產(chǎn)的汽油吸附脫硫裝置不等不靠,克服時(shí)間緊、任務(wù)重、人手少等困難,集中人力,提前進(jìn)入開工狀態(tài),超常規(guī)地開展工作。他們充分利用現(xiàn)有公用資源,在保證安全、環(huán)保的前提下,以最快的速度完成了改造項(xiàng)目爆破吹掃、引油循環(huán)、氮?dú)鈿饷堋Ⅻc(diǎn)爐升溫、機(jī)組試車、氫氣氣密、轉(zhuǎn)劑、反應(yīng)引油等開工工作,摘得煉油新區(qū)一次點(diǎn)火成功、引氫成功頭籌。在開工過程中,由于檢修改造過程中所動(dòng)的閥門管線多、換熱器拆裝多、焊接口多,裝置氣密工作難度很大。裝置書記甘勝才成立黨團(tuán)員骨干突擊隊(duì),帶頭加班加點(diǎn),日以繼夜地向前推進(jìn)開工工作,終于在6日上午啃下了這塊“硬骨頭”。并于9日轉(zhuǎn)劑成功,反應(yīng)系統(tǒng)順利進(jìn)油,產(chǎn)出國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油,實(shí)現(xiàn)了一次、安全、環(huán)保開車成功。