吉林油田化學智能選擇性堵水工藝鎖水增油
來源:電力資訊 日期:2016-11-16
截至11月11日,吉林油田應用化學智能選擇性堵水工藝,針對中溫油藏評價的6口井,措施效果達15個月,增油270噸,較好改善了水驅開發效果。
吉林油田屬于典型的水驅老油田,無效水循環嚴重、堵水需求迫切。科研人員在分析常規機械堵水和化學堵水技術局限性的前提下,以籠統化學堵水為基礎,提出“暫堵油層+封堵水層”實現不動管柱選擇性堵水的技術思路。
這項工藝針對油井出水層高壓高滲、出油層低壓低滲特點,不動管柱,先從油套環空注入一種可堵、可破的暫堵劑,優先進入低壓油層,暫時提高油層突破壓力。然后以低于油層暫堵后的突破壓力為上限,注高強度堵水劑進入高壓水層。水層高強度堵水劑成膠,被有效封堵后,油層暫堵劑降解失效恢復生產能力,實現選擇性封堵高壓出水層的目的。
2014年開始,科研人員優選了一套低溫堵水體系,建立選擇性封堵關鍵參數設計方法,開展不動管柱注入工藝試驗。科研人員在扶余油田選取8口井開展現場試驗,單井平均注入微泡沫暫堵劑9立方米,高強堵水劑60立方米。注高強堵水劑期間,注入壓力提升1兆帕至2兆帕,工藝成功率100%,初步形成了水驅老油田控水穩油的前沿性技術。
在低溫油藏試驗成功的基礎上,科研人員又先后選取6口井,進行中溫體系的化學智能選擇性堵水現場試驗。
其中,科研人員通過對新立油田的兩口井進行堵前、堵后產液剖面監測對比發現,6個小層中4個出水層產液量均下降,下降比例在20%至94%之間,平均下降51%,兩個油層產液量平均上升56%。現場試驗表明,注入微泡沫暫堵劑能大大減少堵水劑對低壓油層的堵塞污染,實現了在保護油層的同時封堵水層,達到了選擇性堵水的效果。
下一步,吉林油田將開展低溫油藏和中溫油藏突破壓力現場試驗,為后續智能化學堵水工藝技術研究做好技術支撐。