安慶石化腈綸部小改造解機(jī)泵漏膠難題
來源:電力資訊 日期:2016-12-15
“自打機(jī)械密封更換為這種新型陶瓷組合密封后,8臺(tái)原液增壓泵經(jīng)過近3個(gè)月的試運(yùn)行,沒有一臺(tái)泵的密封發(fā)生泄漏。”“沒想到一個(gè)小改造,就能產(chǎn)生這么明顯的效果”。12月13日,在安慶石化腈綸部原液供紡區(qū)域,職工們正在興奮地談?wù)撝罱鼘?shí)施的一項(xiàng)技術(shù)改造措施。
在腈綸部聚合裝置原液段,漏膠一直是困擾設(shè)備管理人員的一大難題,漏膠不僅造成了物料跑損、消耗上升,而且?guī)砹谁h(huán)境污染。而漏膠的根本原因大多源于機(jī)泵的密封失效,因此,解決原液機(jī)泵的密封泄漏成了治理漏膠的重中之重。
因原液為粘稠的膠狀流體,溫度越低黏度越大,還有遇水凝固結(jié)塊的特性,其包含的化學(xué)物質(zhì)對(duì)密封的沖刷、侵蝕,容易造成密封元件的腐蝕,使其功能下降,導(dǎo)致漏膠。該部原液增壓泵、二道濾機(jī)輸送泵以及紡絲回漿泵的漏膠問題一直存在。在生產(chǎn)平穩(wěn)的狀態(tài)下,泄漏不明顯。在生產(chǎn)不穩(wěn),特別是紡絲打高低速的情況下,生產(chǎn)系統(tǒng)壓力的波動(dòng)很容易造成密封泄漏。不僅如此,在機(jī)泵發(fā)生故障,需要切換備用泵時(shí),備用泵本體及管道留存的原液介質(zhì)由于黏度發(fā)生了變化,運(yùn)行阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于泵的正常運(yùn)行能力,造成泵軸磨損而漏膠。
原液增壓泵等機(jī)泵的原始密封為填料密封,填料密封可以用緊填料的方法控制泄漏,但更多時(shí)候因緊填料造成泵的運(yùn)行阻力增大,填料發(fā)熱燒毀,導(dǎo)致更大的泄漏,有時(shí)還因泵阻增大電機(jī)跳電,導(dǎo)致紡絲線被迫停車。
多年來,腈綸部設(shè)備管理人員從密封元件的材料入手,一直在探索哪種密封材料更適合解決漏膠難題。他們多次嘗試機(jī)械密封的使用,在實(shí)驗(yàn)過程中,由于原液特性的局限,不能像常規(guī)的機(jī)械密封一樣用給水、給風(fēng)的方法給機(jī)封降溫,導(dǎo)致機(jī)封使用壽命短,維修工作量大,修理費(fèi)用高等問題。期間,他們又多次嘗試其它材料的密封元件,均不能有效解決密封泄漏。
今年,經(jīng)過多方咨詢認(rèn)證,他們決定嘗試新型陶瓷組合密封的使用,利用裝置停工大修的機(jī)會(huì),先在8臺(tái)原液增壓泵上進(jìn)行試驗(yàn),將8臺(tái)原液增壓泵的機(jī)械密封更換為陶瓷組合密封,經(jīng)過近3個(gè)月的試運(yùn)行,改造取得了成功,沒有一臺(tái)泵的密封發(fā)生泄漏,證明了陶瓷組合密封的硬度、抗壓強(qiáng)度以及化學(xué)穩(wěn)定性適合原液機(jī)泵密封的要求。他們計(jì)劃逐步更換二道濾機(jī)輸送泵、回漿泵等機(jī)泵的密封元件,徹底解決漏膠難題。