揚子石化完成首批次丁二烯公路進廠接卸作業(yè)
來源:電力資訊 日期:2018-09-12
9月7日,揚子石化順利完成了四車丁二烯的試卸任務,這是貯運廠液體成品作業(yè)區(qū)首次進行的丁二烯公路卸車作業(yè)。
受運輸價格因素影響,長期向揚子石化供應丁二烯的用戶提出要求,改變原來的水路船舶運輸方式,采取公路槽車向揚子供貨,經(jīng)測算,公路運輸要比水路運輸每噸節(jié)省300元。
揚子石化充分考慮客戶的合理要求,欣然同意,對現(xiàn)有公路丁二烯裝車系統(tǒng)進行改造,滿足接卸丁二烯的條件。任務落在了貯運廠液體成品作業(yè)區(qū)肩上。揚子石化自產(chǎn)丁二烯的能力為每月9000噸,而下游生產(chǎn)裝置橡膠公司每月要消化14000噸丁二烯,不足的原料采用外購供給。以往,貯運廠液體成品作業(yè)區(qū)只在橡膠公司停產(chǎn)檢修或生產(chǎn)調(diào)整時,將公司生產(chǎn)的丁二烯通過公路外送。從來沒有進行過丁二烯公路的接卸任務。丁二烯的公路出廠是由輸送泵將貯罐內(nèi)的物料輸送到槽車內(nèi),而出廠則要求用氮氣將槽車內(nèi)的丁二烯頂入罐中。這就需要必須增加一個可以進行壓力自動調(diào)節(jié)控制的氮氣系統(tǒng),才能滿足接卸作業(yè)的要求。
液體成品作業(yè)區(qū)接到指令后,立即和檢維修對接,制定丁二烯裝車系統(tǒng)改造方案,將原來用于工藝處理的氮氣管線引入到丁二烯的裝卸系統(tǒng)中,新增增壓氮氣調(diào)節(jié)閥和緊急切斷閥,進行電儀系統(tǒng)組態(tài),確保卸車作業(yè)中氮氣可以實施自動控制。9月4日,系統(tǒng)完成全部改造,三查四定確認后,具備投用條件。
為了防止操作人員對新系統(tǒng)不熟悉可能帶來的隱患和風險,貯運廠專門組織對崗位操作工和承運商開展培訓,使大家全面掌握丁二烯卸車流程調(diào)整情況和卸車操作的要點,熟練掌握突發(fā)情況下的應急處置方法。培訓后進行考試,合格人員發(fā)放上崗證,確保卸車作業(yè)安全。
在首次公路接卸丁二烯的過程中,貯運廠對整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行了詳細記錄,以便對存在的問題進行分析和整改,為今后丁二烯大量公路進廠打好基礎。