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揚子石化低溫省煤器攻關改造除頑疾
來源:電力資訊 日期:2016-09-27
    針對脫硝改造后低溫省煤器易泄漏的運行頑疾,從2015年10月起,揚子石化對九臺燃煤鍋爐分階段進行低溫省煤器改造攻關。截至9月底,該公司已經完成了六臺鍋爐的改造工作。
 
    實踐運行證明:改造后,鍋爐效率保持在92%左右,達到了改造的預期效果,成功實現了鍋爐安穩運行和達標提效的“雙贏”局面。
 
    2010年至2014年,揚子石化對該公司熱電廠九臺鍋爐完成了脫硝改造。由于設計、運行等原因,使得低溫省煤器管排間局部積灰堵塞,容易泄漏;而且低溫省煤器、空氣預熱器等受熱面積灰后,鍋爐排煙溫度上升,鍋爐效率下降。
 
    根據低溫省煤器積灰情況,一方面,揚子石化組織該公司機動部、熱電廠等單位,一起研究分析,在發現異常苗頭后,采取積極措施消除影響。鍋爐停爐檢修中對低溫省煤器進行徹底水沖洗,對磨損嚴重的管排進行封堵,在爐墻壁加裝擋煙板、支撐梁上方增加擋煙罩等;并且,購置便攜式煙氣分析儀,組織技術人員對脫硝噴氨進行優化調試,每臺爐用氨量下降約20%,減少氨逃逸。
 
    另一方面,該公司組織開展新一輪的改造攻關。通過與兄弟單位交流和調研,揚子石化與多家設計單位、鍋爐廠家進行討論、研究,對多種方案進行比較、評估,最終確定了改造方案。
 
    改造方案主要是對低溫省煤器采用先進合理的H型翅片結構,進行順列布置,擴大低溫省煤器管排間距,盡量保證煙氣在低溫省煤器管排間均勻分布,保障整個低溫省煤器保持相對較好的工作環境;在省煤器管組四周設置煙氣擋板,防止硫酸氫銨堵灰后引起煙氣偏流,避免煙氣集中貼壁沖刷形成煙氣走廊;同時,為了增強吹灰效果,防止低溫省煤器管排間積灰堆積,在低溫省煤器上部安裝四只固定旋轉式蒸汽吹灰器。
 
    根據制定的改造方案,從去年10月份開始,揚子石化利用每次鍋爐停車大修時機對低溫省煤器逐臺次開始改造,截至目前完成了九臺鍋爐中六臺的改造任務,改造取得了成效。
 
    為了驗證改造效果,日前,揚子石化熱電廠對改造投運時間最長的#8鍋爐停運,并對低溫省煤器進行專項檢查。檢查發現低溫省煤器上部表面、管排間無積灰,上部翅片完好且無變形、磨損、脫落等現象,各管排間自上而下通道通暢可視,檢查管排未發現管排變形現象,此項攻關改造達到了預期效果。
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